本期文章,來和大家聊一聊關(guān)于含鎂包芯線的應(yīng)用技術(shù)問題,感興趣的可以一起進(jìn)入下面的文章了解一下:
1、包芯線中鎂的用量。鋼水用鎂粉脫硫,實(shí)踐證明,鎂是一種很好的脫硫劑,脫硫率高達(dá)64.5%。隨著鎂單耗量的增加,脫硫率呈下降趨勢,這是因?yàn)殡S著鎂粉添加量的增加,鋼水飛濺較大,鎂回收率明顯下降。
2、脫硫脫氧。含鎂包芯線用于處理鋼液,根據(jù)喂線脫硫的要求,控制鋼中的氧含量是有效脫硫的基本要求。
3、喂線深度。為了較大限度地提高合金的利用率并保護(hù)包裝底部,應(yīng)充分控制裝載深度。
4、不同規(guī)格包芯線的喂線速度。確定合適的喂線速度參數(shù)非常重要。喂線速度過快,插入鋼包深部的芯線反應(yīng)過強(qiáng),導(dǎo)致鋼水飛濺;轉(zhuǎn)速低時(shí),包芯線易在鋼包鋼水表面燃燒,影響冶金效果。
5、吹氬并喂線。一般認(rèn)為,在喂線的同時(shí)用底部氣泡攪拌氬氣可以促進(jìn)鋼水的流動(dòng),為脫硫創(chuàng)造良好的動(dòng)力學(xué)條件,但在實(shí)踐中,多次加熱操作的結(jié)果與上述觀點(diǎn)相反。加熱鋼水液位波動(dòng)較大,影響生產(chǎn)運(yùn)行,脫硫效果不理想。
6、脫硫率和溫度下降。生產(chǎn)結(jié)果表明,該工藝可使轉(zhuǎn)爐出鋼前的硫含量w[S]從0.035%左右降低到0.020%以下。脫硫率有高有低,脫硫率低主要是由于出鋼過程中渣量大,轉(zhuǎn)爐終渣大量引入,導(dǎo)致鋼包頂渣w含量(FeO)和鋼水中w[O]含量高,降低了脫硫效果。
7、社會(huì)效益及應(yīng)用前景。從脫硫熱力學(xué)分析可知,爐前鐵水預(yù)脫硫比鋼水脫硫更經(jīng)濟(jì)實(shí)用,但鐵水進(jìn)料管線脫硫后需要除渣。相關(guān)設(shè)備為無疑是中小型轉(zhuǎn)爐廠的負(fù)擔(dān),從長遠(yuǎn)來看并不符合我國限制中小型轉(zhuǎn)爐發(fā)展的政策。
以上本期講述的關(guān)于包芯線方面的知識(shí)要點(diǎn),能夠帶給大家更全面的相關(guān)知識(shí),能讓大家更了解這種產(chǎn)品。